钢铁守护者:德阳分公司乙炔产业链K1250清堵抢修纪实

作者:德阳分公司 马恬 来源:综合管理部 时间: 2025-04-25 15:06 阅读次数:129 点赞:1

四月的晨光如利剑般刺破厂区薄雾,4月17日下午,乙炔装置K1250由于聚合物堵塞进出口压差增大,又一次进入为期一周的紧急清堵抢修中。对于静设备检修团队而言,此次抢修绝非每月例行公事那般简单,而是一场争分夺秒、技艺与耐力交织的攻坚战。

4月18日06:30,抢修工作正式开始,静设备专业首要任务是为设备全方位筑牢“防护网”。检修区域点多面广,必须对各个角度进行无死角防护,防止聚合物泄漏污染环境,每一处细节都关乎着环保底线与生产安全。

能量隔离与盲板作业是检修启动的关键环节。此次检修中,最大的一块盲板直径达1.1米,由于两侧法兰在施工期间错位严重,螺栓卡死,最终借助行车以及撬棍的相互作用下才得以卸下。而乙炔压缩二楼半那块DN350的盲板,堪称 “最难啃的硬骨头”,由于切断阀存在微漏,且作业点高达13米,空间逼仄,兄弟们只能系着安全带并背着沉重的空呼设备,在危险的高空狭小区域,小心翼翼地开展作业。

在此次检修过程中,C1251/1252塔、气相管线、七字弯管以及 K1250二级出口消音器是重中之重。C1251 清理聚合物与拆卸塔盘的工作充满挑战,聚合物易燃易爆,拆卸塔盘前必须先彻底清理聚合物,即便清洗队反复冲洗,仍有顽固残留。兄弟们只能手持撬棍、一字螺丝刀,一点一点耐心清理,直至露出螺帽才能进行拆卸。部分塔盘甚至经过点焊处理,只能使用内磨机磨除焊点,但靠近塔壁作业极易产生火花,每一次操作都伴随着风险,兄弟们始终保持高度警惕,丝毫不敢懈怠。K1250二级出口消音器的吊装工作同样困难重重。拆卸时,消音器筒体与孔洞间隔仅5公分,筒体下放时采用四个吊点才能确保安全,回装时,空间限制导致葫芦量程不足,班长巫成义凭借丰富经验,经过与甲方工程师多轮沟通协商,最终创新采用两个吊点,并巧妙借助撬棍找正,精准对准法兰螺丝孔,待量程合适后,使用手拉葫芦完成最后的回装工序。

4月24日凌晨,随着最后一块人孔盲板的复位,此次紧张而艰巨的抢修工作圆满收官。然而分公司从管理人员到作业人员无一松懈,他们稍作休整,立即开会总结此次抢修中存在的不足,进一步优化应对方案,为接下来BDO的抢修工作做充分准备。

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